1. Dòng sự kiện:
  2. Hàng giá rẻ Trung Quốc đổ bộ

Ngành giấy: Tiết kiệm năng lượng giúp tăng sức cạnh tranh

Hiện nay, ngành giấy có tiềm năng tiết kiệm năng lượng rất lớn và đã đạt được những kết quả bước đầu trong thực thi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo khảo sát, đánh giá của Tổng công ty giấy Việt Nam, chi phí năng lượng trong sản xuất giấy và bột giấy chiếm đến 20 – 30% chi phí sản xuất đang ở mức khá cao. Với khoảng hơn 500 doanh nghiệp sản xuất giấy, có tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 15 – 18%, nhu cầu năng lượng cho ngành giấy sẽ tăng rất nhanh trong các năm tới. Vì thế, tiềm năng tiết kiệm năng lượng của ngành là rất cao và là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Nhu cầu năng lượng cho ngành Giấy sẽ tăng rất nhanh trong các năm tới. Nguồn: dongtienpaper.com
Nhu cầu năng lượng cho ngành Giấy sẽ tăng rất nhanh trong các năm tới. Nguồn: dongtienpaper.com

Là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành giấy tham gia Mạng lưới Hiệu quả năng lượng, Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương đã tập trung mấu chốt vào những hệ thống tiêu hao điện cao như hệ thống hệ thống nghiền bột, hệ thống bơm chân không, hệ thống ép , hệ thống lò hơi.

Ông Phạm Quyết Tiến – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến cho biết, do sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giấy, bao bì nên sản lượng điện, than công ty sử dụng khá lớn. Năm 2016, công ty sử dụng xấp xỉ 20 triệu kWh điện và năm 2017 là xấp xỉ 22 triệu kWh. Tuy nhiên, năm 2017, nhờ tập trung vào một số giải pháp chủ chốt tiêu hao năng lượng cao như hệ thống cuộn thủy lực, hệ thống nghiền, các hệ thống lò hơi, ép sấy, nên lượng điện tiêu thụ trên 1 tấn sản phẩm đã giảm đáng kể, từ 621 kWh (năm 2016) xuống còn 541 kWh (năm 2017). Tương tự, lượng tiêu hao hơi bình quân năm 2016 là 3 tấn hơi/tấn sản phẩm, thì đến 2017 đã giảm xuống 2,5 tấn hơi/tấn sản phẩm.

Lắp đặt đồng hồ đo đếm năng lượng cho từng khu vực sản xuất. Nguồn:GIZ Việt Nam
Lắp đặt đồng hồ đo đếm năng lượng cho từng khu vực sản xuất. Nguồn:GIZ Việt Nam

Một giải pháp khác là lò hơi. Theo ông Phạm Quyết Tiến, công ty đang sử dụng các lò hơi hiệu suất không cao, chỉ cần bỏ chi phí đầu tư vào lò hơi là có thể nâng cao hiệu suất của lò hơi lên tới 80%, thậm chí lên 85%, vừa giảm lãng phí, vừa tiết kiệm được đáng kể năng lượng tiêu hao cho lò hơi.

Hay giải pháp tăng độ khô của giấy trước khi vào buồng sấy bằng phương pháp cơ học, thì tiêu hao năng lượng buồng sấy sẽ giảm. Do đó, công ty đã chuẩn bị đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống ép nhằm nâng độ khô của giấy trước sấy. Nếu như trước đây giấy khô khoảng 44-46% thì sắp tới phấn đấu đạt 50%. Theo tính toán, việc nâng thêm 4% độ khô của giấy sẽ giúp công ty giảm tiêu hao năng lượng buồng sấy đến 16%. Đây là mục tiêu trọng tâm của công ty và để đạt được hiệu quả này, công ty đã mạnh dạn đầu tư đầu tư cho dự án nâng cao độ khô là 5 tỷ đồng với thời gian hoàn vốn từ 1 – 2 năm.

Ngoài ra, công ty còn tiến hành các giải pháp thay đổi công nghệ như: Thay đổi hệ thống điều khiển cấp hơi và lấy nước ngưng tụ cho máy Xeo giấy tự động, giảm 25 – 30% lượng hơi tiêu thụ; thay biến tần cho các bơm cấp bột, bơm nước; thay động cơ công suất lớn bằng loại có hiệu suất cao; lắp đồng hồ đo đếm điện thông minh giám sát hoạt động và tiêu hao năng lượng cho động cơ thủy lực đánh giấy vụn 200 kW.

Cải tiến công nghệ của hệ thống lò hơi. Nguồn: GIZ Việt Nam
Cải tiến công nghệ của hệ thống lò hơi. Nguồn: GIZ Việt Nam

Xí nghiệp In Bao bì Giấy Liksin - Chi nhánh Tổng công ty Liksin, cũng là thành viên của Mạng lưới Hiệu quả năng lượng với nguồn năng lượng sử dụng chính trong nhà máy là điện năng, tỉ lệ dầu DO sử dụng rất nhỏ. Vì vậy, các giải pháp tiết kiệm năng lượng chủ yếu hướng đến là hệ thống khí nén và hệ thống chiếu sáng. Đối với hệ thống khí nén, xí nghiệp đã khắc phục các vị trí rò rỉ giảm tỉ lệ này xuống còn 10%, tiết kiệm khoảng 20% tổng điện năng tiêu thụ của hệ thống khí nén. Đồng thời, xí nghiệp cũng đầu tư cho hệ thống khí nén trung tâm bằng cách thay máy nén khí Piston bằng máy nén khí trục vít có hiệu quả năng lượng cao hơn, tiết kiệm khoảng 27% điện năng tiêu thụ cho máy nén.

Hay giải pháp về thay thế hệ thống chiếu sáng. Hiện nay tỉ lệ đèn LED chiếm 33,5% tổng số lượng đèn của xí nghiệp, đèn T8-36W chiếm 22,2% và bóng đèn huỳnh quang compact 44,3%. Ngoài ra, xí nghiệp cũng tiến hành áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 để kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng tốt hơn và bền vững hơn. Thực hiện đồng bộ những giải pháp này, tổng tiềm năng tiết kiệm hàng năm của công ty sẽ đạt khoảng 533MWh, giảm phát thải khoảng 352 tấn CO2, tương đương với chi phí tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng.

Những công ty như Xí nghiệp In Bao bì Giấy Liksin và Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến là những đối tượng tham dự tiềm năng của Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp năm 2017, một sáng kiến nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững. Giải thưởng được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) diễn ra từ ngày 20/11/2017 đến cuối tháng 1/2018.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE một năm và đã thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn 2011 - 2016. Chi tiết xem tại http://vecea.vn/tin-tuc/t171/thu-moi-tham-du-giai-thuong-quoc-gia-ve-hieu-qua-nang-luong-trong-cong-nghiep-nam-2017.html

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm